设备概况
螺杆式空压机电机功率37KW,工作压力10bar(1bar=Pa),排气量5.6m3/min。
事故简述
螺杆压缩机压缩腔中主副转子的径向间隙在0.01mm之内,稍有偏差就可能造成主副转子擦伤或卡住。某企业在对一台37KW螺杆压缩机进行拆卸和再装配后运行,就存在出现转子卡死现象的,再次解体该空压机后发现,转子与压缩腔壁有明显的擦伤,更严重的是主转子在吸气端与过油环零件烧结在一起。
原因分析
检查发现压缩机体在吸气端的轴孔部位有一定变形,导致在轴孔内装配的油环零件歪斜,用手触摸油环零件与机体配合处有明显凹凸感,说明压缩机在拆卸过程中,机体上的轴孔由于变形而导致油环零件与转子的轴的同轴度差,由于油环零件与转子的材料都是45钢,两者摩擦发热而形成烧结,从而出现转子被卡死的现象。
防范措施
为了避免螺杆压缩机出现擦伤与卡死的现象,在压缩机制造商从设计、加工与装配方面提出了有效的改进方案措施,有效预防压缩机擦伤与转子卡死的想象的发生。
设计方面:
1)在不影响压缩机性能的前提下,增加零件间的间隙,如增大转子轴与油环的间隙为0.08~0.01mm左右。
2)油环与转子的材料采用不容易烧结的相异材料,如油环材料采用锡青铜材料,转子采用45号钢材料,铜与钢不烧结,如果在成本上允许的话,油环可采用巴氏合金材料更好。
(2)制造方面。采用精密加工设备,严格保证零件加工尺寸要求。
(3)装配方面。
1)利用装配工程保证装配精度。
2)装配后进行组件、部件的整体检查,检查配合的间隙是否合乎设计要求。
3)尽量减少压缩机零件部件的拆卸,特别是转子的拆卸,否则影响零件的尺寸与装配要求。